無人機鎂合金電機座:五軸加工實現減重28%,滿足續航要求
客戶背景
一家工業無人機製造商,正在開發一款長航時測繪無人機,對重量極其敏感。原電機座採用鋁合金CNC加工,重量42g,需降低至30g以內以提高續航。
挑戰
- 材料變更:改用鎂合金(AZ91D),比鋁合金輕約35%,但加工難度大(易燃、易變形)
- 薄壁結構:電機座需設計為鑽空薄壁(最薄處1.2mm),同時保持足夠的剛性
- 表面防護:鎂合金易腐蝕,需要做微弧氧化或化學氧化處理
解決方案
- 工藝優化:採用五軸CNC加工,使用專用鎂合金切削液和壓縮空氣冷卻,防止燃燒優化刀具路徑,分層切削減少變形
- 後處理:微弧氧化(MAO),膜厚15μm,耐鹽霧測試96小時
- 樣品驗證:先加工2件進行組裝和強度測試,確認後再批量生產
結果
- 最終電機座重量28g,比原鋁合金方案減重33%(客戶要求30g以內)
- 強度測試:承受20N·m扭力無裂紋,滿意無人機飛行要求
- 續航時間從32分鐘提升至41分鐘,產品競爭力大幅提升
- 客戶後續將鎂合金雲台支架等也委託給我們
「億銳達攻克了鎂合金加工難題,幫我們實現了無人機輕量化的關鍵目標。」